맨위로가기

아제나 표적기

"오늘의AI위키"는 AI 기술로 일관성 있고 체계적인 최신 지식을 제공하는 혁신 플랫폼입니다.
"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

아제나 표적기는 제미니 계획에서 사용된 우주 표적 비행체로, 록히드 항공이 제작한 아제나-D 유도 로켓 상단 단계 파생형과 맥도넬 항공이 제작한 도킹 어댑터로 구성되었다. 아틀라스 부스터에 실려 발사되었으며, 제미니 우주선과의 랑데부 및 도킹을 위한 목표물 역할을 했다. GATV-5002의 발사 실패 이후, NASA는 백업 도킹 목표물인 증강 목표 도킹 어댑터(ATDA)를 개발했다. 여러 차례의 발사와 임무 수행을 통해 우주 비행 기술 발전에 기여했으며, 대중문화에서도 소재로 활용되었다.

더 읽어볼만한 페이지

  • 아틀라스-아제나 로켓으로 발사한 우주선 - 매리너 2호
    매리너 2호는 NASA가 1962년에 발사하여 금성 탐사에 성공한 최초의 우주선으로, 금성의 표면 온도, 자기장 유무, 태양풍을 측정하여 금성의 높은 표면 온도와 대기 특성, 태양풍 존재를 입증하는 데 기여했다.
  • 아틀라스-아제나 로켓으로 발사한 우주선 - 매리너 3호
    1964년 발사된 미국의 화성 탐사선 매리너 3호는 마리너 2호의 후속으로 새로운 장비를 갖추었으나, 발사 직후 페어링 분리 실패로 임무에 실패했고, 설계 변경을 통해 매리너 4호의 성공에 기여했다.
  • 제미니 계획 - 제미니 10호
    제미니 10호는 1966년 7월에 발사된 미국의 유인 우주 비행으로, 궤도상 랑데부, 도킹, 우주 유영, 과학 실험을 수행하고 70시간 10분간 비행 후 대서양에 착수했다.
  • 제미니 계획 - 제미니 3호
    제미니 3호는 1965년 3월 23일 발사된 제미니 계획 최초의 유인 우주선으로, 4시간 52분간 비행하며 궤도 변경 시험 등을 수행하고 플로리다 반도 인근 대서양에 착수했다.
  • 1966년 우주 개발 - 제미니 10호
    제미니 10호는 1966년 7월에 발사된 미국의 유인 우주 비행으로, 궤도상 랑데부, 도킹, 우주 유영, 과학 실험을 수행하고 70시간 10분간 비행 후 대서양에 착수했다.
  • 1966년 우주 개발 - 데이비드 스콧
    데이비드 스콧은 미국의 시험 비행사이자 전직 NASA 우주비행사로, 제미니 8호에서 인류 최초 우주 도킹에 성공하고 아폴로 15호에서 달 탐사 및 제네시스 암석 채취 등의 과학적 성과를 거두었으며, 이후 NASA 드라이든 비행 연구 센터장을 역임했다.
아제나 표적기
기본 정보
제미니-아제나 표적 차량
이름제미니-아제나 표적 차량
제조사록히드 항공기
맥도넬 항공기
국가미국
운영 기관NASA
용도도킹 표적
우주 견인기
제원
발사 질량8180 ~ 8210 kg
건조 질량1820 ~ 1850 kg
크기직경 1.5 m
길이 7.9 m
전력배터리
장비유도 장치
비행 제어 전자 장치
원격 측정 장치
명령 장치
추적 장치
추진제 가압 장치
관련 우주선
기반아제나-D
파생증강 표적 도킹 어댑터
발사체제미니
생산
상태퇴역
제작 대수7
발사 대수7
실패 대수3
첫 발사1965년 10월 25일
마지막 발사1966년 11월 11일

2. 운용

각 ATV는 록히드 항공이 제작한 아제나-D 유도 로켓 상단 단계 파생형과 맥도넬 항공이 제작한 도킹 어댑터로 구성되었다. 아제나는 케네디 우주센터 발사시설 14에서 제너럴 다이내믹스의 콘베어 부서가 제작한 아틀라스 부스터 위에 실려 발사되었다. 아제나의 1차 연소는 덮개 분리와 아틀라스와의 분리 직후 대서양 상공에서 발생했다. 아센션 섬 상공에서 2차 연소를 통해 아제나를 저궤도 원형 궤도에 진입시켰다.[3]

맥도넬의 제미니 우주선은 그로부터 90분 후 발사시설 19에서 발사되었다. 두 발사체의 카운트다운은 병행하여 진행되었고, 정밀한 동기화가 필요했다. 제미니는 계획 후반부에 제미니의 첫 번째 궤도를 도는 즉시 아제나와 랑데부하여 도킹했다.[3] 제미니 11호의 리처드 F. 고든은 아제나와의 도킹을 공중급유에 비유했다.

도킹 후, 오른쪽 좌석에 있는 우주비행사는 아제나의 추력기와 엔진을 제어할 수 있었다.[2] 그들은 결합된 우주선을 안정된 상태로 비행시키고 여러 가지 실험을 수행했다.


  • 아제나의 자세 제어 시스템을 사용하여 결합된 우주선을 안정시켜 제미니의 추진제를 절약한다.
  • 우주유영을 통해 도구 패널에서 작업 연습을 수행한다. 이를 위해 우주비행사의 과도한 노력을 방지하기 위해 후속 비행에는 핸드레일을 설치했다.
  • 아제나 엔진을 재점화하여 우주선의 원지점을 높인다. 제미니 11호는 739.2nmi의 기록에 도달했다. 개조된 벨 8247 엔진은 최대 15회의 재시동이 가능하도록 인증되었다.[3]
  • 분리하여 캡슐과 아제나 사이에 약 15.24m 나일론 테더를 풀고 아제나가 우주비행사 아래에 있는 "덤벨" 형태로 비행하여 비제어 모드에서 편대 안정성에 대한 중력 효과를 확인한다. 이 기술은 현재 중력 구배 안정화로 알려져 있다.
  • 유사한 테더와 몇 번의 추력 버스트를 사용하여 두 우주선을 서로 회전시켜 인공 중력의 초기 실험을 수행한다.
  • 제미니 10호는 자체 ATV와 랑데부한 후 제미니 8호의 ATV와 두 번째 랑데부를 수행했다.


각각의 제미니 캡슐에서 분리된 후, 아제나 표적 비행체는 지상 관제하에 임무 후 운영을 계속 수행했다. 예를 들어, 제미니 8호와 분리된 후 GATV 5003은 광범위한 시스템 테스트를 거쳤다. 주 엔진은 9번 작동되었고 5,000개의 명령을 실행하여 1,000개의 계약 요건을 초과했다. 이를 통해 명령 및 통신 시스템에 대한 자세한 평가가 가능했다. 이 비행체는 결국 220nmi 원형 붕괴 궤도에 배치되어 제미니 10호 임무 중 관측을 용이하게 했다.[4] 마찬가지로, GATV 5005는 제미니 10호 분리 후 궤도 기동을 세 번 수행했는데, 여기에는 다양한 궤도에서 온도 효과를 연구하기 위한 조정과 1,700개의 명령 실행(그중 일부는 제미니 10호에서 전달됨)이 포함되었다.[4]

최초의 제미니-아제나 표적 비행체(GATV)는 1965년 10월 25일 제미니 6호 우주비행사들이 발사대에서 대기하는 동안 발사되었다. 아틀라스는 정상적으로 작동했지만, 아제나 엔진은 궤도 진입 중 폭발했다. 랑데부와 도킹이 주요 목표였기 때문에 제미니 6호 임무는 취소되었고, 12월에 제미니 7호와 랑데부(하지만 도킹은 불가능했음)한 대체 임무인 제미니 6A로 대체되었다.

결함 조사 결과, 표준 아제나 D 단계와 비교하여 GATV에 대한 설계 변경으로 인해 발생했을 가능성이 가장 높은 것으로 결론지어졌다. 아제나 D는 엔진을 단 한 번만 재시동하도록 설계되었지만, GATV는 5번 재시동해야 했다. 표준 아제나 D는 먼저 산화제를 연소실로 펌핑한 다음 연료를 주입했지만, GATV는 일반적인 시동 방법이 산화제 누출 경향이 있었기 때문에 반대로 수정되었다. 이것은 단일 재시동인 아제나 D에는 문제가 되지 않겠지만, 다중 재시동 GATV는 결국 단계 작동 수명(수 시간 대신 수주일 지속됨)이 완료되기 전에 모든 산화제를 잃게 될 것이다. 불행히도, 연료를 먼저 연소실로 펌핑하면 엔진이 역화되어 기계적 충격으로 파열되었다. 록히드 엔지니어들이 이 문제를 해결하기 위해 GATV를 적절히 테스트하지 않았다는 사실이 밝혀졌다(실제 아제나 엔진 시동은 약 75마일 상공에서 발생하지만, 시뮬레이션 고도 21마일 상공에서 테스트되었다). 이 문제에 대한 해결책은 일반적인 산화제 우선 엔진 시동으로 돌아가고 적절한 조건에서 GATV를 테스트하는 것이었다. 아제나 엔진 제조업체인 벨 에어로시스템스에도 추가 지상 테스트를 수행하라는 지시가 내려졌다.

3. 증강 표적 도킹 어댑터 (ATDA)

최초의 GATV 발사 실패 이후, NASA는 록히드 아제나 로켓이 없는 백업 도킹 목표물인 '''증강 목표 도킹 어댑터'''(ATDA) 개발을 맥도넬사에 의뢰했다. 이것은 제미니 도킹 칼라와 제미니 재진입 제어 시스템을 기반으로 한 자세 제어 추진 시스템으로 구성되었다. ATDA는 길이가 약 3.32m이고 질량은 였다.[5][6]

ATDA의 질량이 GATV보다 훨씬 작아 발사체의 공기역학 및 교정 설정에 영향을 미칠 가능성이 있었기 때문에, 아틀라스 부스터와의 호환성에 대한 몇 가지 질문이 제기되었다. 그러나 콘베어는 맥도넬에게 이것이 부스터에 기술적인 문제를 일으키지 않을 것이라고 확신시켰다.

두 번째 GATV 발사 실패는 1966년 5월 17일에 발생했는데, 당시 제미니 9호 우주인 톰 스태퍼드와 유진 서넌은 발사를 기다리며 발사대에 앉아 있었다. 아틀라스-아제나 로켓은 구름 낀 하늘로 부드럽게 상승하여 T+50초경 시야에서 사라졌다. 부스터 엔진 차단(BECO) 직전, 유도 제어 담당관은 부스터와의 접촉을 잃었다고 발표했다.

원격 측정 결과, 아제나 분리 단계는 T+300초에 예정대로 이루어진 것으로 나타났다. 아제나 로켓은 T+436초까지 신호를 계속 전송하다가 모든 원격 측정이 중단되었다. 구름 뒤에 가려져 있던 아틀라스 로켓의 B-2 엔진은 T+120초부터 오른쪽으로 심하게 짐벌링(gimbaling)되어 그 자세를 유지했고, 발사체를 216° 회전시켜 케이프 케네디 쪽으로 되돌아가게 했다. 이 회전으로 지상 유도 시스템이 고정될 수 없게 되었다. 바하마의 레이더 기지가 북쪽으로 향해 하강하는 것을 추적했다. BECO 이후 차츰 안정성을 회복했지만, 의도된 비행 경로에서 약 231° 기울어졌다. 두 로켓 모두 사거리 107nmi 지점의 대서양에 추락했다. 적절한 고도와 속도에 도달하지 못했기 때문에 아제나 로켓의 엔진은 작동하지 않았고, 유도 시스템이 시작 명령을 보낼 수 없었다. 엔진 짐벌 제어 손실의 정확한 원인은 밝혀지지 않았지만, 원격 측정 결과 서보 증폭기 출력 명령 신호 회로에서 접지 단락이 발생했음을 나타냈는데, 이는 추력부의 극저온 누출로 인한 것일 수 있다. 이 이론을 뒷받침하는 것은 T+65초부터 비정상적으로 낮은 추력부 온도였다. 극저온 누출의 원인은 밝혀지지 않았다. 지상 고정 손실로 인해 아틀라스 로켓에 정상적인 엔진 차단 신호를 전송할 수 없었고; BECO는 분리 백업 가속도계에 의해 생성되었고, T+273초에 LOX 고갈로 인해 SECO가 생성되었으며, VECO와 아제나 분리는 미사일 프로그래머가 생성한 백업 명령에 의해 생성되었다. 비행 제어 시스템을 제외하고 모든 아틀라스 시스템은 제대로 작동했다.[7][8]

콘베어는 발사 실패에 대한 책임을 인정했지만, 록히드 엔지니어들은 아제나 로켓의 서보 고장을 나타내는 원격 측정 데이터에 대해 우려를 표명했고, 아틀라스 로켓에 고장이 발생하지 않았더라도 단계가 제대로 작동했을지 의문을 제기했다. 그러나 아틀라스 로켓이 기울어져 하강하는 것을 보여주는 플로리다주 멜버른 비치의 추적 카메라가 촬영한 필름을 공군이 공개하면서 실패의 진짜 원인이 드러났다. 그 결과 아제나 로켓의 서보 고장은 아틀라스 로켓의 이온화된 배기 가스 자취를 통과하면서 발생한 것으로 판명되었다.

제미니 9A 수정 임무 발사는 1966년 6월 1일로 재조정되었고 ATDA를 사용했다. 그러나 발사 중 도킹 어댑터를 보호하는 덮개가 접착 테이프로 잘못 고정된 랜야드(lanyard) 때문에 분리되지 않았다. 제미니 9A는 6월 3일에 발사되었고, 궤도에 진입했을 때 승무원들은 ATDA의 덮개가 부분적으로 열렸고 스태퍼드는 "화난 악어처럼 보인다"고 묘사했다. 도킹은 불가능했지만, 대신 랑데부 기동을 연습했다.[9][10]

4. 비행 통계

각 ATV는 록히드 항공(Lockheed Aircraft)이 제작한 아제나-D(Agena-D) 유도 로켓 상단 단계 파생형과 맥도넬 항공(McDonnell Aircraft)이 제작한 도킹 어댑터로 구성되었다. 아제나는 케네디 우주센터 발사시설 14에서 제너럴 다이내믹스(General Dynamics)의 콘베어(Convair) 부서가 제작한 아틀라스(Atlas) 부스터 위에 실려 발사되었다. 아제나의 1차 연소는 덮개 분리와 아틀라스와의 분리 직후 대서양 상공에서 발생했다. 아센션 섬 상공에서 2차 연소를 통해 아제나를 저궤도 원형 궤도에 진입시켰다.[3]

맥도넬의 제미니 우주선은 그로부터 90분 후 발사시설 19에서 발사되었다. 두 발사체의 카운트다운은 병행하여 진행되었고, 정밀한 동기화가 필요했다. 제미니는 계획 후반부에 제미니의 첫 번째 궤도를 도는 즉시 아제나와 랑데부하여 도킹했다.[3] 제미니 11호의 리처드 F. 고든은 아제나와의 도킹을 공중급유에 비유했다.[2]

도킹 후, 오른쪽 좌석에 있는 우주비행사는 아제나의 추력기와 엔진을 제어할 수 있었다.[2] 그들은 결합된 우주선을 안정된 상태로 비행시키고 여러 가지 실험을 수행했다.


  • 아제나의 자세 제어 시스템을 사용하여 결합된 우주선을 안정시켜 제미니의 추진제를 절약했다.
  • 우주유영을 통해 도구 패널에서 작업 연습을 수행했다. 이를 위해 우주비행사의 과도한 노력을 방지하기 위해 후속 비행에는 핸드레일을 설치했다.
  • 아제나 엔진을 재점화하여 우주선의 원지점을 높였다. 제미니 11호는 739.2nmi의 기록에 도달했다. 개조된 벨 8247 엔진은 최대 15회의 재시동이 가능하도록 인증되었다.[3]
  • 분리하여 캡슐과 아제나 사이에 약 15.24m 나일론 테더를 풀고 아제나가 우주비행사 아래에 있는 "덤벨" 형태로 비행하여 비제어 모드에서 편대 안정성에 대한 중력 효과를 확인했다. 이 기술은 현재 중력 구배 안정화로 알려져 있다.
  • 유사한 테더와 몇 번의 추력 버스트를 사용하여 두 우주선을 서로 회전시켜 인공 중력의 초기 실험을 수행했다.
  • 제미니 10호는 자체 ATV와 랑데부한 후 제미니 8호의 ATV와 두 번째 랑데부를 수행했다.


각각의 제미니 캡슐에서 분리된 후, 아제나 표적 비행체는 지상 관제하에 임무 후 운영을 계속 수행했다. 예를 들어, 제미니 8호와 분리된 후 GATV 5003은 광범위한 시스템 테스트를 거쳤다. 주 엔진은 9번 작동되었고 5,000개의 명령을 실행하여 1,000개의 계약 요건을 초과했다. 이를 통해 명령 및 통신 시스템에 대한 자세한 평가가 가능했다. 이 비행체는 결국 220nmi 원형 붕괴 궤도에 배치되어 제미니 10호 임무 중 관측을 용이하게 했다.[4] 마찬가지로, GATV 5005는 제미니 10호 분리 후 궤도 기동을 세 번 수행했는데, 여기에는 다양한 궤도에서 온도 효과를 연구하기 위한 조정과 1,700개의 명령 실행(그중 일부는 제미니 10호에서 전달됨)이 포함되었다.[4]

최초의 제미니-아제나 표적 비행체(GATV)는 1965년 10월 25일 제미니 6호 우주비행사들이 발사대에서 대기하는 동안 발사되었다. 아틀라스는 정상적으로 작동했지만, 아제나 엔진은 궤도 진입 중 폭발했다. 랑데부와 도킹이 주요 목표였기 때문에 제미니 6호 임무는 취소되었고, 12월에 제미니 7호와 랑데부(하지만 도킹은 불가능했음)한 대체 임무인 제미니 6A로 대체되었다.

결함 조사 결과, 표준 아제나 D 단계와 비교하여 GATV에 대한 설계 변경으로 인해 발생했을 가능성이 가장 높은 것으로 결론지어졌다. 아제나 D는 엔진을 단 한 번만 재시동하도록 설계되었지만, GATV는 5번 재시동해야 했다. 표준 아제나 D는 먼저 산화제를 연소실로 펌핑한 다음 연료를 주입했지만, GATV는 일반적인 시동 방법이 산화제 누출 경향이 있었기 때문에 반대로 수정되었다. 이것은 단일 재시동인 아제나 D에는 문제가 되지 않겠지만, 다중 재시동 GATV는 결국 단계 작동 수명(수 시간 대신 수주일 지속됨)이 완료되기 전에 모든 산화제를 잃게 될 것이다. 불행히도, 연료를 먼저 연소실로 펌핑하면 엔진이 역화되어 기계적 충격으로 파열되었다. 록히드 엔지니어들이 이 문제를 해결하기 위해 GATV를 적절히 테스트하지 않았다는 사실이 밝혀졌다(실제 아제나 엔진 시동은 약 약 120.70km 상공에서 발생하지만, 시뮬레이션 고도 약 33.80km 상공에서 테스트되었다). 이 문제에 대한 해결책은 일반적인 산화제 우선 엔진 시동으로 돌아가고 적절한 조건에서 GATV를 테스트하는 것이었다. 아제나 엔진 제조업체인 벨 에어로시스템스(Bell Aerosystems)에도 추가 지상 테스트를 수행하라는 지시가 내려졌다.

최초의 GATV 발사 실패 이후, NASA는 록히드 아제나 로켓이 없는 백업 도킹 목표물인 '''증강 목표 도킹 어댑터'''(ATDA)[5] 개발을 맥도넬사에 의뢰했다. 이것은 제미니 도킹 칼라와 제미니 재진입 제어 시스템을 기반으로 한 자세 제어 추진 시스템으로 구성되었다. ATDA는 길이가 약 3.32m이고 질량은 약 793.79kg였다.[6]

ATDA의 질량이 GATV보다 훨씬 작아 발사체의 공기역학 및 교정 설정에 영향을 미칠 가능성이 있었기 때문에, 아틀라스 부스터와의 호환성에 대한 몇 가지 질문이 제기되었다. 그러나 콘베어는 맥도넬에게 이것이 부스터에 기술적인 문제를 일으키지 않을 것이라고 확신시켰다.

두 번째 GATV 발사 실패는 1966년 5월 17일에 발생했는데, 당시 제미니 9호 우주인 톰 스태퍼드와 유진 서넌은 발사를 기다리며 발사대에 앉아 있었다. 아틀라스-아제나 로켓은 구름 낀 하늘로 부드럽게 상승하여 T+50초경 시야에서 사라졌다. 부스터 엔진 차단(BECO) 직전, 유도 제어 담당관은 부스터와의 접촉을 잃었다고 발표했다.

원격 측정 결과, 아제나 분리 단계가 T+300초에 예정대로 이루어진 것으로 나타났다. 아제나 로켓은 T+436초까지 신호를 계속 전송하다가 모든 원격 측정이 중단되었다. 구름 뒤에 가려져 있던 아틀라스 로켓의 B-2 엔진은 T+120초부터 오른쪽으로 심하게 짐벌링(gimbaling)되어 그 자세를 유지했고, 발사체를 216° 회전시켜 케이프 케네디 쪽으로 되돌아가게 했다. 이 회전으로 지상 유도 시스템이 고정될 수 없게 되었다. 바하마의 레이더 기지가 북쪽으로 향해 하강하는 것을 추적했다. BECO 이후 차츰 안정성을 회복했지만, 의도된 비행 경로에서 약 231° 기울어졌다. 두 로켓 모두 사거리 107nmi 지점의 대서양에 추락했다. 적절한 고도와 속도에 도달하지 못했기 때문에 아제나 로켓의 엔진은 작동하지 않았고, 유도 시스템이 시작 명령을 보낼 수 없었다. 엔진 짐벌 제어 손실의 정확한 원인은 밝혀지지 않았지만, 원격 측정 결과 서보 증폭기 출력 명령 신호 회로에서 접지 단락이 발생했음을 나타냈는데, 이는 추력부의 극저온 누출로 인한 것일 수 있다. 이 이론을 뒷받침하는 것은 T+65초부터 비정상적으로 낮은 추력부 온도였다. 극저온 누출의 원인은 밝혀지지 않았다. 지상 고정 손실로 인해 아틀라스 로켓에 정상적인 엔진 차단 신호를 전송할 수 없었고; BECO는 분리 백업 가속도계에 의해 생성되었고, T+273초에 LOX 고갈로 인해 SECO가 생성되었으며, VECO와 아제나 분리는 미사일 프로그래머가 생성한 백업 명령에 의해 생성되었다. 비행 제어 시스템을 제외하고 모든 아틀라스 시스템은 제대로 작동했다.[7][8]

콘베어는 발사 실패에 대한 책임을 인정했지만, 록히드 엔지니어들은 아제나 로켓의 서보 고장을 나타내는 원격 측정 데이터에 대해 우려를 표명했고, 아틀라스 로켓에 고장이 발생하지 않았더라도 단계가 제대로 작동했을지 의문을 제기했다. 그러나 아틀라스 로켓이 기울어져 하강하는 것을 보여주는 플로리다주 멜버른 비치의 추적 카메라가 촬영한 필름을 공군이 공개하면서 실패의 진짜 원인이 드러났다. 그 결과 아제나 로켓의 서보 고장은 아틀라스 로켓의 이온화된 배기 가스 자취를 통과하면서 발생한 것으로 판명되었다.

제미니 9A 수정 임무 발사는 1966년 6월 1일로 재조정되었고 ATDA를 사용했다. 그러나 발사 중 도킹 어댑터를 보호하는 덮개가 접착 테이프로 잘못 고정된 랜야드(lanyard) 때문에 분리되지 않았다. 제미니 9A는 6월 3일에 발사되었고, 궤도에 진입했을 때 승무원들은 ATDA의 덮개가 부분적으로 열렸고 스태퍼드는 "화난 악어처럼 보인다"고 묘사했다. 도킹은 불가능했지만, 대신 랑데부 기동을 연습했다.[9][10]

목표제미니 계획 임무발사재진입NSSDC ID궤도상 총 질량설명사진
GATV-5002제미니 6호1965년 10월 25일
15:00:04 UTC
1965년 10월 25일
15:06:20 UTC
[https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=GEM6T GEM6T]N/A아틀라스-아제나 로켓 발사 중 폭발.
대신 제미니 6호는 제미니 7호와 최초의 랑데부에 성공함.
--
GATV-5003제미니 8호1966년 3월 16일
15:00:03 UTC
1967년 9월 15일[https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1966-019A 1966-019A]약 3228.21kg최초의 도킹에 성공했으나, 제미니 추진기 고장으로 임무가 조기 중단됨.
나중에 아제나는 제미니 10호의 보조 목표물로 사용됨.
--
GATV-5004제미니 9호1966년 5월 17일
15:12:00 UTC
1966년 5월 17일
15:19:00 UTC
[https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=GEM9TA GEM9TA]N/A궤도 진입 실패.
ATDA No. 02186제미니 9A호1966년 6월 1일
15:00:02 UTC
1966년 6월 11일[https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1966-046A 1966-046A]약 793.79kg아제나 로켓 없음. 랑데부 성공했지만, 보호덮개 분리 실패로 도킹 실패.
GATV-5005제미니 10호1966년 7월 18일
20:39:46 UTC
1966년 12월 29일[https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1966-065A 1966-065A]약 3282.19kg제미니 10호의 궤도를 412nmi 원지점까지 상승시킴.
GATV-5006제미니 11호1966년 9월 12일
13:05:01 UTC
1966년 12월 30일[https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1966-080A 1966-080A]약 3298.07kg제미니 11호의 궤도를 기록적인 739.2nmi 원지점까지 상승시킴.
미세중력 환경에서 인공 중력을 최초로 생성하는 것을 시연함.
GATV-5001A제미니 12호1966년 11월 11일
19:07:58 UTC
1966년 12월 23일[https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1966-103A 1966-103A]약 3228.21kg아제나 엔진 결함으로 원지점 상승 없음. 계류 실험 수행.


5. 대중문화

제미니 8호아제나와의 도킹 장면은 1998년 HBO에서 방영된 미니시리즈 《달까지의 여정(From the Earth to the Moon)》 1화 "우리가 할 수 있을까?"(Can We Do This?)와 2018년 닐 암스트롱 전기 영화 《퍼스트 맨》에 나온다.[1]

nrgpix가 2020년 런던 공상과학영화제 출품작으로 제작한 단편 공상과학 드라마 《다크사이드(DARKSIDE)》에도 제미니 8호아제나와의 도킹이 등장한다.[1]

참조

[1] 웹사이트 Gemini 6 Target: NASA Space Science Data Coordinated Archive https://nssdc.gsfc.n[...]
[2] 잡지 Flying the Gusmobile https://www.airspace[...] 1998-09-01
[3] 웹사이트 Shuttle/Agena study. Volume 1: Executive summary https://ntrs.nasa.go[...] NASA 1972-02-25
[4] 기술 보고서 Project Gemini Technology and Operations – A Chronology https://ntrs.nasa.go[...] NASA 2023-09-08
[5] 웹사이트 Atlas Target Docking Adapter https://web.archive.[...]
[6] 웹사이트 Spacecraft – Details – Gemini 9 Target B https://nssdc.gsfc.n[...] 2017-08-24
[7] 보고서 Atlas SLV-3 Flight Evaluation Report, Vehicle 5303 Convair 1966-06-27
[8] 웹사이트 Gemini 9 Target A https://nssdc.gsfc.n[...] NASA 2013-08-16
[9] 웹사이트 Gemini 9A https://nssdc.gsfc.n[...] NASA 2013-10-30
[10] 웹사이트 Gemini 9 Target B https://nssdc.gsfc.n[...] NASA 2013-10-30



본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.
모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.
하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.
따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com